四柱油壓機流量與齒輪泵工況的關系如何
四柱油壓機流量與齒輪泵工況的關系如何
CB - KP63齒輪泵的理論排量為63mL/r,在實驗中齒輪泵的轉速為1480rlmin,實驗室環境
溫度為25℃。齒輪泵流量實驗裝置如圖1-14所示,其中齒輪泵流齒輪泵流
量測量儀用于測量齒輪泵的輸出流量,溢流閥1用于系統加載,溢
流閥2用于安全溢流。
(1)齒輪泵氣穴特性試驗。調節齒輪泵吸油管路上的節流閥,
人為地使泵產生氣穴,使泵工作時的入口真空度增加,使泵經歷從
無氣穴到嚴重氣穴的過程,研究氣穴前后齒輪泵排油口的流量脈動
信號。實驗發現:
1)當齒輪泵不發生氣穴時,泵的輸出流量基本恒定。
2)當齒輪泵發生氣穴時,泵的輸出流量明顯下降。
3)隨著齒輪泵人口真空度的加大,泵的輸出流量下降,流量
脈動加劇;反之,當人口真空度減小時,泵的輸出流量上升,流量
脈動減弱。
實驗裝置
根據齒輪泵氣穴特性試驗,氣穴使泵的輸出流量信號發生變化(如流量下降、波動加劇),
泵的容積效率降低,是導致齒輪泵失效的重要原因之一,因此,利用流量信號診斷氕穴是可
行的。
(2)齒輪泵齒面磨損試驗。齒輪泵在運行期間,尤其在其工作壽命中、后期,由于液壓油中
的塵埃、鐵屑或機械雜質等進入泵內,會引起齒面等的磨損。實驗中在齒輪泵被動齒輪的齒面
上,人為造成刮傷、拉痕,研究在齒面磨損情況下,齒輪泵的輸出流量。實驗發現:齒輪泵的內
泄漏增加,輸出流量減小而且不穩定,使得泵的容積效率降低,因此,可以利用流量信號的變化
診斷齒輪泵齒面磨損。
(3)齒輪泵內側板磨損試驗。在齒輪泵的內側板上,尤其在與吸、排油腔相對應的部位,人為進行刮傷、點坑、拉毛處理,研究在側板磨損后,齒輪泵輸出流量的變化情況。實驗發現:當
側板磨損后,齒輪泵的輸出流量明顯出現了變化(流量下降、波動加劇)。分析原因,主要是由
內泄漏引起的,側板磨損使得過多的油液流回吸油腔,必然使流量降低,因此,也可以利用流量
信號的變化診斷齒輪泵側板磨損。