大型四柱液壓機液壓缸緩沖效果不佳
大型四柱液壓機液壓缸緩沖效果不佳
前已述,當運動部件的質量較大、運動速度較高(如大于o.2。/s)時,
由于慣性力較大,具有很大的動量,當活塞運動到缸筒的終端時,會與端
蓋發生機械碰撞產生很大的沖擊和噪聲,嚴重影響機械精度,甚至引起破
壞性事故。為此常需采取緩沖措施。液壓缸中緩沖裝置的工作原理是利
用活塞或缸筒在其走向行程終端時,在活塞和缸蓋之間封住一部分油液,
強迫它從小孑L或縫隙中擠出,產生節流背壓阻力,使工作部件受剄制動,
逐漸減慢運動速度,達到緩沖的目的。但是往往液壓缸中的緩沖裝置達
不到緩沖的預期效果。
(1)緩沖效果不佳的幾種表現形式
液壓缸緩沖效果不好常表現為緩沖作用過度、緩沖作用失效和
緩沖過程中產生爬行等情況。緩沖作用過度是指活塞進入緩沖行
程到活塞停止運動的時間間隔太短和進入緩沖行程的瞬間活塞辱
(2)緩沖作用過度和失效的原因及排除
①作用過度。
a.緩沖調節閥節流過量。
排除方法:調大節流口。
b.緩沖柱塞在緩沖孔中偏斜、拉傷、有咬死現象或配合間隙間有夾
雜物。
排除方法:
。提高緩沖柱塞和緩沖孔的制造精度。
。提高活塞與缸蓋的安裝精度,同軸度誤差不大于0. 03。
‘緩沖柱塞與緩沖孔配合間隙d要適當,通常8≥0.10~0.]2 mm。
②緩沖作用失效。
a.緩沖調節閥調整不靈。
排除方法:
‘調節閥錐閥與閥座配合不好,重新研磨閥座。
‘節流孔的加工要保證垂直度和同軸度。
b.緩沖柱塞和緩沖孔間配合間隙太大。
排除方法:配合間隙通常d≥0. 10~0. 12 mm。
c-緩沖腔容積過小,引起緩沖腔壓力過大。
排除方法:加大緩沖腔直徑和長度。
d.緩沖裝置的單向閥在回油時堵不住。
排除方法:排除單向閥故障。
③緩沖過程爬行。
緩沖柱塞與緩沖孔發生干涉,引起運動別勁而爬行